冷水機低壓故障的原因很多??!
冷風(fēng)機作為冷庫制冷系統(tǒng)的重要組件,當(dāng)冷風(fēng)機工作在溫度低于0℃以及低于空氣露點時,在蒸發(fā)器表面就開始結(jié)霜,隨著運轉(zhuǎn)時間的增加,霜層會越來越厚。較厚的霜層會導(dǎo)致兩個主要問題:一個是傳熱熱阻增加,蒸發(fā)器盤管內(nèi)的冷量無法有效的穿過管壁和霜層傳遞到冷庫內(nèi);另一個問題:較厚的霜層對風(fēng)扇電機來說形成了較大的風(fēng)阻,導(dǎo)致冷風(fēng)機風(fēng)量降低,同樣降低了冷風(fēng)機的傳熱效率?,F(xiàn)有關(guān)于冷風(fēng)機(蒸發(fā)器)結(jié)霜原因做了一些簡單的分析:
1、風(fēng)量供應(yīng)不足,包括出回風(fēng)風(fēng)道堵塞、過濾網(wǎng)堵塞、翅片間隙堵塞、風(fēng)扇不轉(zhuǎn)或者轉(zhuǎn)速降低等,造成換熱不足,蒸發(fā)壓力降低,蒸發(fā)溫度降低;2、換熱器本身的問題,換熱器常見使用,換熱性能下降,使蒸發(fā)壓力降低;3、外部溫度過低,民用制冷的一般不會低于 20℃,在低溫環(huán)境下制冷會造成換熱不足,蒸發(fā)壓力低;4、膨脹閥被堵塞或者控制開度的脈沖電機系統(tǒng)損壞,長期運行的系統(tǒng),一些雜物會堵在膨脹閥口使之不能正常工作,降低了冷媒流量,使蒸發(fā)壓力降低,開度控制失常也會造成流量減少,壓力降低;5、二次節(jié)流,蒸發(fā)器內(nèi)部出現(xiàn)管道折彎或者雜物堵塞,造成二次節(jié)流,使二次節(jié)流后的部分出現(xiàn)壓力降低,溫度降低;6、系統(tǒng)匹配不良,準(zhǔn)確的說是蒸發(fā)器較小或者壓縮機工況過高,在這種情況下,即使蒸發(fā)器性能完全發(fā)揮,由于壓縮機工況過高會造成吸氣壓力低,蒸發(fā)溫度下降;7、缺少冷媒,蒸發(fā)壓力低,蒸發(fā)溫度低 ; 8、庫內(nèi)相對濕度較大,或蒸發(fā)器安裝位置不對或者頻繁開關(guān)冷庫門;9、除霜不凈,由于除霜時間不夠,或除霜水水溫太低,導(dǎo)致蒸發(fā)器化霜不凈時就開機運轉(zhuǎn),蒸發(fā)器局部霜層經(jīng)過多個循環(huán)后結(jié)成冰狀并且積累變大。
冷庫蒸發(fā)器為什么要化霜 ?由于冷庫內(nèi)蒸發(fā)器表面結(jié)霜,妨礙制冷蒸發(fā)器(管道)冷量傳導(dǎo)與散發(fā),影響制冷效果。當(dāng)蒸發(fā)器表面的霜層(冰層)厚度達到一定程度時,制冷效率甚至下降到 30%以下,導(dǎo)致電能較大浪費,且縮短制冷系統(tǒng)的使用壽命。因此有必要在適當(dāng)?shù)闹芷趦?nèi)進行冷庫化霜操作。
常見冷庫化霜的方式:熱氣化霜(熱氟除霜、熱氨除霜)、電化霜、水化霜、機械(人工)化霜等。1、熱氣化霜——適用大、中、小型冷庫蒸發(fā)器化霜:直接把熱的高溫氣態(tài)冷凝劑不經(jīng)截流進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)器溫度回升,促使結(jié)霜層與排管結(jié)合部溶化或繼而剝落。熱氣融霜經(jīng)濟可靠,維護管理方便,而且其投資和施工難度也不大。2、水化霜——多應(yīng)用于大、中型冷風(fēng)機除霜:定期用常溫水噴淋冷卻蒸發(fā)器,來融化霜層。水化霜雖然除霜效果很好,但它比較適合于冷風(fēng)機,對于蒸發(fā)盤管來說,難以操作。
3、電化霜——多用于中、小型冷風(fēng)機:電熱絲多用于中、小型冷庫鋁排管電加熱除霜,對于冷風(fēng)機簡單易行,使用便利;但對于鋁排管冷庫的情況,鋁翅片安裝電熱絲的施工難度并不小,而且以后的故障率也比較高,維護管理難度較大,經(jīng)濟性也差,安全系數(shù)相對較低。4、機械人工除霜——多用于小型冷庫排管,速凍擱架排管:冷庫排管人工除霜比較經(jīng)濟,原始的除霜方法。較大的冷庫用人工除霜不現(xiàn)實,仰頭操作難度大,體能消耗過快,在庫內(nèi)滯留時間過長的有害身體健康,除霜不易徹底,有可能造成蒸發(fā)器變形,甚至可能砸壞蒸發(fā)器導(dǎo)而致冷媒泄漏事故發(fā)生。冷庫除霜目的:1、提高系統(tǒng)制冷效率;2、保障庫內(nèi)凍品質(zhì)量;3、節(jié)約電能;4、延長冷庫系統(tǒng)使用壽命。
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